2012年,面对高企的煤价,及蒙西电网较低的电价与供电需要,京泰发电公司利用循环流化床机组的个性和优势,积极索求和尝试在燃猜中掺烧煤泥的技术。一年来,共掺烧煤泥约60.4万吨。节俭燃料成本千万元以上。
煤泥是选煤厂的副产品,由煤炭、矸石与粘土混合组成,产量约为原煤的10%~20%,价值远低于原煤价值。由于其颗粒直径在0.5mm左右,遇水即流失、风干后易飞腾,有的煤矿甚至将其遗弃,产生严沉的环境传染。通过循环流化床点火煤泥发电,是工衣符用煤泥的最佳伎俩,其节能、环保优势凸显,得到国度政策的支持。
在岁首的工作会上,公司的决策者们就把“执行煤泥掺烧,降低发电成本”作为整年工作的“沉头戏”,要求有关部门在确保安全的前提下,索求、执行掺烧煤泥技术,提升企业竞争力。
为获取价低、量足的煤泥,公司辅导及有关人员不辞劳累,屡次与酸刺沟煤矿交涉、协商,签定了煤泥供需和谈,购进煤泥88.2万吨。公司还派专人屡次和煤矿、村民沟通协调,新建一时煤场,解决了现有场地无法满足煤泥晾晒、堆放的要求。
大量掺烧煤泥无成熟经验可循,很多难题只能“边干边摸索”。公司成立了煤泥掺烧组织机构,并屡次召开煤泥掺烧专题会议,钻研造订针对性的措施。自造了装置在地煤斗上的煤泥筛,煤泥经过筛,粗煤泥上皮带使用,细煤泥晾晒后使用,解决了细煤泥水分大、粘性大、易梗塞的问题,煤泥日均掺烧量由以前的430吨提高至834吨。在6号皮带新增一时皮带,实现掺烧煤泥“两条腿”走路,日均掺烧量可达2224吨。为保障雨季正常掺烧煤泥,不产生设备梗塞,专业技术人员凭据煤泥堆放功夫、干湿水平采取别离翻晒,并加大煤泥翻晒坡度和高度、在作业面中挖“马路”、增长煤泥透风度等法子提高了煤泥干燥效能。冬季气温降落,出现了地煤斗挂煤,严沉影响煤泥掺烧量,通过在地煤斗上覆盖棉被,解决了挂煤问题。
为确保入炉煤泥的不变点火,公司造订了“锅炉煤泥掺烧安全技术措施”,运行人员通过对各负荷点机组的炉膛温度、点火情况、风量的配比等参数纪录进行分析,确定掺配规划。造订了一系列掺烧技术措施,对掺烧过程中出现的新问题,进行了相应的参数调整。
当双机大负荷运行时,由于燃料供给变动大、煤泥水分多,初期的一些措施不能满足大量掺烧煤泥的要求,输煤系统堵煤、给煤机断煤时常产生,机组安全不变运行受到严格考验。针对此情况,公司号召整个员工集思广益、共克艰巨。造订了〖泥掺烧奖罚造度》,组织了“公司危难我担任、我为输煤献良策”金点子征集活动,“金点子”化为破解难题的“克星”。8月16日实现细碎旁路刷新,8月25日实现9号皮带犁煤器加装附犁,9月28日实现原煤仓空气炮刷新;11月20日实现了1号煤泥皮带刷新,增长了细煤泥出口,实现了粗、细煤泥别离落地、分煤场存储,为夏季大负荷掺烧煤泥工作奠定了基;通过设备刷新解决了掺烧煤泥因发的设备梗塞、给煤机断煤等问题,煤泥日均掺烧量由2224吨跃升至3510吨。
风中煤粉满面,雨中黑泥浑身。这是对奋战在掺烧煤泥一线员工的真实写照。他们中有的为协调煤泥堆放、晾晒,烧毁节假日,两个月未与家人团圆;有的为处置煤泥梗塞的设备,挥汗如雨,陆续24幼时不间断抢建;还有的为执行技术刷新,焚膏继晷查资料、搞技改,编写出一尺多高的技术资料。涌现出技术能手袁幼强、毛宏江、王龙,优良党员曾宪江、李志强、朱弘谱等先进典型,用他们的责任与担任,诩蚁缢“泰和团队”的文化内涵。
经过一年的索求、实际,京泰发电公司的煤泥皮带掺烧技术日趋成熟,掺配量稳步提高,燃料成本大幅降低,企业的主题竞争力得以提升。
上一条 :宁东发电公司AVC装置(电厂端)率先在西北电网750kV系统中投入运行
下一条 :京能财政携手软通动力全面实现信息化建设的战术合作